現(xiàn)代水泥生產(chǎn)工藝一般都采用的是聯(lián)合預(yù)粉磨工藝,能夠?qū)崿F(xiàn)水泥熟料的效率高的生產(chǎn)。在聯(lián)合預(yù)粉磨系統(tǒng)中,水泥粉磨系統(tǒng)是關(guān)鍵,如何有效提高水泥粉磨系統(tǒng)的工作效率成為生產(chǎn)線增產(chǎn)的關(guān)鍵。所以,本文就水泥粉磨系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)進(jìn)行了研究。
水泥磨系統(tǒng)開(kāi)機(jī)以來(lái),電耗總體較高,水泥顆粒級(jí)配也不是很好,并未發(fā)揮雙循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)。為此對(duì)水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行一系列的改進(jìn),目標(biāo)是降低電耗,并取得良好的水泥顆粒級(jí)配。統(tǒng)經(jīng)不斷調(diào)試和優(yōu)化,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量得以穩(wěn)步提高。
改進(jìn)前存在的問(wèn)題
1、輥壓機(jī)工作效率低。動(dòng)、靜輥運(yùn)行電流差值大,反映了輥壓機(jī)料餅擠壓效果差,導(dǎo)致磨機(jī)負(fù)荷偏大,直接影響磨機(jī)產(chǎn)、質(zhì)量。
2、磨內(nèi)通風(fēng)較差。由于通風(fēng)不暢造成磨內(nèi)溫度偏高,有時(shí)出磨水泥溫度較高能達(dá)到100℃以上,從而造成部分石膏脫水,使水泥出現(xiàn)假凝現(xiàn)象,影響水泥性能。另外,還對(duì)磨機(jī)球面瓦的溫度有很大影響,瓦溫過(guò)高(≥60℃)導(dǎo)致報(bào)警,不得不停機(jī)散熱涼瓦,嚴(yán)重影響磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率。
3、系統(tǒng)漏風(fēng)嚴(yán)重,經(jīng)多次觀察、研究、討論認(rèn)定進(jìn)料口處通風(fēng)口、出磨蓖縫、中心孔都有不同程度的偏小。
4、輥壓機(jī)的進(jìn)料不是很穩(wěn)定,會(huì)出現(xiàn)稱(chēng)重倉(cāng)的料位控制不好,或時(shí)常發(fā)生空倉(cāng)和滿(mǎn)倉(cāng)的現(xiàn)象,這樣輥壓機(jī)的輥縫及壓力就出現(xiàn)波動(dòng),有時(shí)輥縫突然增大,電流也陡然增高,造成輥壓機(jī)跳停。
5、磨內(nèi)物料水分較大,造成下料口經(jīng)常堵塞,磨頭經(jīng)常吐料。
解決措施
針對(duì)工藝流程中存在的問(wèn)題,我們從以下幾個(gè)方面做出調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的高能運(yùn)行。
1、輥壓機(jī)性能優(yōu)化
①逐步增大輥壓機(jī)商法調(diào)料閥開(kāi)度,改善輥壓機(jī)工作效果。在增大調(diào)料閥們的過(guò)程中,輥壓機(jī)的擠壓性能得到逐步的發(fā)揮,磨頭電流趨于穩(wěn)定,磨機(jī)系統(tǒng)趨于合理高能。
②減少輥壓機(jī)的漏料。因輥壓機(jī)運(yùn)行中使用的輥壓相對(duì)較高,所以會(huì)造成其側(cè)擋板與輥壓機(jī)端面不平行,繼而造成輥壓機(jī)大量漏料而大大降低其輥壓效率。因此,必須設(shè)法保持側(cè)擋板與輥壓機(jī)端面的平行度。
③更換限位擋塊,在擋塊底部分別加裝3mm和2mm的墊板,以便在生產(chǎn)中隨時(shí)抽取用來(lái)調(diào)整輥縫,從而改善了輥壓機(jī)的工作性能,保證了輥壓機(jī)的工作狀態(tài)。
2、磨機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化
①對(duì)出窯的熟料加強(qiáng)了冷卻力度,加大平衡風(fēng)機(jī)風(fēng)量,風(fēng)壓從8000Pa提高到9500Pa,熟料冷卻效果得到改善,入庫(kù)熟料溫度從180℃~200℃降到150℃,出庫(kù)熟料溫度從110%降到了90℃以下,有效地控制了人磨物料溫度,磨機(jī)球面瓦溫報(bào)警現(xiàn)象減少,磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率得到較大提高。
②對(duì)磨機(jī)內(nèi)研磨體的級(jí)配進(jìn)行了調(diào)整。采用了小研磨體級(jí)配方案,本著減大加小的原則,減少了部分大球,增加了部分小球,但研磨體的總重量240t保持不變。通過(guò)調(diào)整,過(guò)粉現(xiàn)象得到很大的改變。
③固定好系統(tǒng)管道的法蘭螺栓,更換破損了的密封墊,增加密封膠;擴(kuò)大進(jìn)料口,增加通風(fēng)面積;加寬隔倉(cāng)板的蓖縫(從6mm加大到8mm),這樣一來(lái)磨機(jī)內(nèi)的通風(fēng)得到了有效的改善。
④料水分對(duì)磨機(jī)產(chǎn)量影響非常大,通過(guò)控制出烘干機(jī)的礦渣物料水分小于1.0%,其他物料水分小于2.0%,入磨綜合水分小于1.2%。通過(guò)合理的水分控制,確保入磨水分得到有效控制。
3、粉機(jī)改進(jìn)
①優(yōu)化0一Sepa選粉機(jī)的用風(fēng),原外接在二次風(fēng)管上的很多除塵風(fēng)管全部割除,并恢復(fù)了手動(dòng)調(diào)節(jié)板進(jìn)行調(diào)節(jié),這樣減少了外界風(fēng)管對(duì)二次風(fēng)的影響,以改善選粉機(jī)的工作條件。
②0一Sepa選粉機(jī)的選粉效率仍偏低,對(duì)此,可對(duì)三次風(fēng)和一次風(fēng)進(jìn)行補(bǔ)風(fēng)改進(jìn),增加和改善用風(fēng)狀況,可使0一Sepa選粉機(jī)的選粉效率提高到50%。
改進(jìn)效果
通過(guò)系列措施改進(jìn)實(shí)施后,磨機(jī)產(chǎn)量、電耗、水泥的質(zhì)量都有提高。其中水泥磨機(jī)系統(tǒng)工作狀態(tài)良好,運(yùn)行平穩(wěn),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由原來(lái)的170t/h增加到190t/h,有時(shí)甚至還達(dá)到200t/h,磨機(jī)產(chǎn)量提高14.96%,電耗下降9.73%,水泥3d抗壓強(qiáng)度提高2.9MPa,從而使水泥中混合材摻加量提高3.8%。
由此可見(jiàn),對(duì)水泥生產(chǎn)工藝中聯(lián)合預(yù)粉磨系統(tǒng)的改造是成功的,廣大水泥廠在生產(chǎn)過(guò)程中可以借鑒以上措施,實(shí)現(xiàn)水泥的高能、高產(chǎn)。更多水泥生產(chǎn)工藝咨詢(xún)電話:0371-67772626。